一份牵动人心的锅炉省煤器管检测报告
#2炉小修工作结束后已经一段时间了,目前锅炉主辅机性能稳定,各项指标正常。在这平静的背后,您可知道,从公司领导到检修部及锅炉队,都在焦急的等待着一份检测报告结果的出炉。究竟是怎样的一份报告,让各级领导翘首以盼,令锅炉防磨防爆小组寝食难安?
在上月#2炉小修过程中,锅炉队防磨小组徐吉发现一个奇怪的现象:省煤器25米联箱引出管,在弯头的外侧,没有发现任何磨损,但是用测厚仪多次测量,发现壁厚大大减薄,只有3.5毫米左右。5台炉的省煤器管子都是20G材质,壁厚6毫米。在没有磨损的情况下,为何显示的数值如此之小?这个厚度不足以承受100多公斤的运行压力,随时都有爆管的可能。事关重大,徐吉一边向锅炉队进行汇报,一边招呼杨靖宇和张炎同志,对省煤器198排管子的相同位置进行挨个测量,共发现累似问题15处,壁厚从3.3到3.9毫米不等。
很快,最薄的2根管子被割掉检查内壁情况,检修副总杨开国百忙之中也迅速赶到队里。可是目测和卡尺测量,壁厚接近6毫米,并未减薄,但测厚仪不会说谎啊。换了多台测量都相同。
“尽快做金相检测吧!”杨总说。
当时临近国庆佳节,外边检测单位放假,再加上#2炉启动迫在眉睫,所以这个结果并没有在启动前出来。但是最薄的管子已经换掉,其它的壁厚还在理论数值之上。
作为省煤器设备的负责人,徐吉和段小康在#1防磨中再次发现这样的现象,只是这次只有5处,已经全部更换。最薄的一根3.2毫米,被切下送往外单位检测。
经过焦急的等待,检测报告终于出来了。金相检查显示,省煤器弯头“减薄”部位金相组织图,系制造形成的非金属夹杂物,目前处于显微级,肉眼看不到。
徐吉上网查阅了大量资料表明,管子铸造过程中,浇注系统中的泥砂、熔蚀的流钢砖或脱氧产物,从模内钢液中浮出来,被正在凝固的金属捕获,而形成的管材缺陷。这属于不符合质量要求的范畴,因为杂质多数呈不规则状,会降低金属的塑性和韧性,其尖角会引起很大的应力集中,尖角顶点常导致裂纹产生。省煤器是锅炉压力最高的区域,如果不被发现,长期运行裂纹会不断扩大,最后必然导致锅炉爆管,这是个相当程度的危险源。防磨检查小组的及时发现,给公司挽回了巨大的损失。
这次致命隐患的发现,和锅炉队领导的重视以及防磨小组专工、队员辛勤的努力是分不开的,同时也得益于定点监测制度的有力执行。锅炉队要求防磨小组,对于没有磨损的管排,也必须在不同位置进行抽检,省煤器东10排和西10排的烟气走廊区域,必须挨个测量,徐吉很认真的执行了这项要求,最早就是在主烟道的东6排发现的。
目前,防磨小组的同志们又战斗在#5炉的小修现场。(锅炉队 徐吉)