发电部化学运行采取多种措施进行节能降耗
节能对一个企业来说,就意味着降低成本,获得更大利润空间,产生更多的经济效益。公司发电部化学运行强化设备治理,优化设备经济运行,采取多种措施,降低生产成本,使化学运行现有设备发挥最大能效,满足五台机组供水需求。
一、依托技术,对反渗透膜元件进行优化筛选,提高设备经济运行水平,降低酸碱用量。
反渗透是化学水处理的主要设备,它运行的好坏直接影响水处理产水品质。由于二期反渗透设备运行至今已有五年的时间,每组反渗透膜元件脱盐效率参差不齐,导致反渗透产水电导率高,严重影响后续除盐床的运行,大大增加了酸碱用量。针对化学反渗透设备存在的问题,发电部化学运行主任周云决定对一、二期水处理系统进行综合治理。周云主任亲自带领分场技术专责、各班班长及生产骨干对反渗透288根膜元件,864个测点逐一进行测试、化验。优选排列出144根符合要求的膜元件组成两套反渗透,将一套72根脱盐率低的抗污染膜和72根脱盐率低、有严重破损的复合膜送厂家清洗修复。经过上述处理后,反渗透脱盐率有了明显提高,产水电导率下降,除盐床的再生周期由原来的一天再生两次延长至3天再生一次,与去年同期相比工业盐酸使用量下降了97.74吨,离子膜碱使用量下降了115吨,大大节省了酸碱用量。
二、调整运行方式,减少自用水消耗。
反渗透设备如果在停运状态下,每天要用大量除盐水进行低压冲洗,防止有机物的产生。冲洗反渗透所用除盐水全部排掉,增加了自用水消耗。周云主任针对这一情况,在一期能够满足供水需求时,二期四列反渗透进行停运,对反渗透膜进行药物保养。在供水低谷时,一期六列反渗透两列进行药物保养,四列进行轮换运行。
根据现场运行情况,在经过近1个月的试验后,空气擦洗滤池的运行方式也进行了重新调整。在保证反渗透进水水质的前提下,将空气擦洗滤池每天擦洗一次调整为每天反洗一次、每两天擦洗一次。经过对运行方式的调整,减少了自用水消耗,截至十月底发电部化学运行比2007年同期多供除盐水25万吨,软化水4000吨,其中自用水率下降约1.32%,节水用水2万8千吨,每年可为公司节约水费约10万元。
三、抽调生产骨干,调整一期澄清池,降低加药量。
澄清池是化学水处理的第一个设备,澄清池出水的好坏直接影响其它设备的经济运行。化学一期澄清池自2005年改造以来,由于设备特性以及运行工况发生较大改变,没有进行过详细调试,未取得切实可行的最佳运行方案。致使澄清池出力低、运行不稳定,严重影响水处理设备的安全稳定运行。
根据这一情况,周云主任提出调试方案。在生产部协调下,要求检修人员对五期澄清池进行检查清理,打掉部分扇形板,抽调生产骨干,针对澄清池排污量、加药量和出力进行反复调试。调试后,冬季澄清池运行排污量由原来的4小时一次降为现在的12小时一次。既减少了自用水消耗、降低了加药量,又保证冬季澄清池连续稳定运行。
四、采取其它举措进行节能降耗。
除了对设备进行改造,运行方式进行调整外,发电部化学还采取多种举措进行节能降耗。一是增设清水加热管路,提高反渗透进水温度,保证冬季反渗透正常出力。由于温度对反渗透装置的产水影响极大,温度每下降1℃,反渗透产水约下降3%,这将严重影响冬季供热期供水。发电部化学运行领导经过申请,加装了一、二期清水加热管,经过半个月的使用,虽然环境温度降低很多,但反渗透进水温度均能稳定在20—25℃左右,保证了冬季反渗透装置的正常运行。二是加强一期反渗透设备运行监督,严格控制反渗透产水量。各班组长带头监督使反渗透稳定运行在最佳产水量60T/H左右,反渗透自用水率严格控制在25%左右,运行经济性大大提高。三是针对岗位人员能力与设备实际进行专业知识学习。运行人员在下白班后进行交流学习,每人对所在岗位运行异常、情况处理进行讲解,使本专业员工真正掌握各项业务技能。四是各值班人员及时调整各取样点取样水流量,设备停运后及时关闭取样水,减少不必要的损失。
发电部化学运行在探索中前进,在稳步中开拓。在今后工作中,他们将继续发扬公司“勤劳朴实,诚信和谐,爬坡不止,永志创新”的企业精神,精心、用心、细心、负有责任心地干好本职工作,做好节能减排工作,为公司创建“环保型、花园式、一流供热电站”做出贡献。
在公司的发展遇到前所未有的困难面前,让我们每一个部门、每一个员工都象化学运行这样,从小处做起,从自身做起。让资源节约走进每个部门、每个岗位,坚持做到人人有责,人人负责,我们坚信郑新公司很快能够走出困境,扭亏增盈指日可待。
(党群部 赵瑜)